

问题线路
某涂装企业沸石转轮 + RTO 系统开动时,转轮出口净化气 VOCs 浓度从平常的 15mg/m³ 升至 40mg/m³,且 RTO 进口浓缩气浓度低于蓄意值(仅 600mg/m³,蓄意 1200mg/m³)。排查发现,转轮吸附区与脱附区存在 “串气”,未脱附绝对的高浓度废气混入吸附后的净化气。
中枢成因
密封件老化失效:转轮边际与建造壳体间的密封胶条(原用芜俚橡胶材质)永恒受高温(脱附区近邻温度 80℃以上)、VOCs 腐蚀,出现开裂、变形,密封罅隙从蓄意的 0.5mm 扩大至 3mm,导致串气。 转轮转速过快:为进步处理末端,将转轮转速从 0.8r/h 调至 1.5r/h,吸附区废气未充分吸附便过问脱附区,同期脱附区未澈底脱附的废气快速过问吸附区下贱。 压力差末端不当:吸附区负压(-50Pa)与脱附区正压(100Pa)差值过大(150Pa),向上密封件耐受范围,高浓度脱附气被 “压入” 吸附区。分步措置决策
更换耐高温密封件并优化密封结构: 破除老化密封胶条,更换为 “氟橡胶 + 金属骨架” 复合密封件(耐温 200℃、耐 VOCs 腐蚀),同期在密封槽内加装弹簧片,通过弹性抵偿确守秘封罅隙≤0.3mm。在转轮两侧端板加多 “迷宫式密封” 结构,行使气流折流进一步反抗串气,密封末端进步至 99.5% 以上。 调治转轮转速与分区比例: 将转轮转速回调至 1.0r/h,确保吸附区废气战争时辰≥2s;同期再行诀别转轮功能区比例,吸附区从 70% 增至 75%,脱附区从 20% 增至 22%,冷却区保抓 3%,延迟吸附与脱附时辰。 均衡吸附区与脱附区压力: 通过转念吸附风机与脱附风机频率,将吸附区负压末端在 - 30Pa,脱附区正压末端在 50Pa,压力差镌汰至 80Pa,低于密封件耐受极限(120Pa);在两区之间增设 “压力缓冲腔”,进一步减弱压力波动对密封的影响。 张开剩余32% 破除老化密封胶条,更换为 “氟橡胶 + 金属骨架” 复合密封件(耐温 200℃、耐 VOCs 腐蚀),同期在密封槽内加装弹簧片,通过弹性抵偿确守秘封罅隙≤0.3mm。 在转轮两侧端板加多 “迷宫式密封” 结构,行使气流折流进一步反抗串气,密封末端进步至 99.5% 以上。 将转轮转速回调至 1.0r/h,确保吸附区废气战争时辰≥2s;同期再行诀别转轮功能区比例,吸附区从 70% 增至 75%,脱附区从 20% 增至 22%,冷却区保抓 3%,延迟吸附与脱附时辰。 通过转念吸附风机与脱附风机频率,将吸附区负压末端在 - 30Pa,脱附区正压末端在 50Pa,压力差镌汰至 80Pa,低于密封件耐受极限(120Pa);在两区之间增设 “压力缓冲腔”,进一步减弱压力波动对密封的影响。防患门径
每月查验密封件外不雅与弹性,每季度测量吸附区与脱附区压力差,确保褂讪在 80-100Pa 区间;每年更换一次密封件,幸免老化失效。
发布于:广东省